5、试验段的总结和大面积的施工
通过试验段的施工发现,局部二灰土的表面有起皮和松散现象,其主要原因为:①平地机操作手技术较差,整平次数过多,使得二灰土的表面有贴补的薄层,并造成表面含水量过小;②过度碾压。因此,在二灰土施工时要将松铺系数适当调大,整平时将高出的二灰土刮除,做到“宁刮勿补”,减少整平次数。一旦出现起皮和松散现象,即使再洒水碾压也不能将已起皮和松散的部分密实地紧贴在下部的二灰土上,只能待二灰土强度形成后将表面这部分铲出,否则将会在底基层和基层之间形成一层软弱的夹层。
施工单位应通过多次试验和总结,摸索出每层原材料的摊铺厚度和二灰土的松铺系数;配置有效的施工机械;设计合理的碾压方案;培训全部的施工人员;在大面积的施工时,应严格按试验段的施工工艺进行施工。
6、质量检测
二灰土的外形尺寸在施工时一般都能够达到要求,下面仅对二灰土的内在质量检测作一些分析。
6.1含水量
含水量测试准确与否对二灰土的压实度和强度有着较大的影响,二灰土在做标准击实试验和配合比试验时含水量的检测一般用烘干法,而实际施工过程中(碾压时、成型强度试件时)含水量是用酒精烧干法检测的。对高塑性粘土做二灰土,这两种含水量的检测方法,测试结果相差较大,由于粘性土酒精不易烧透,烘干法比酒精烧干法测出的含水量大2~3个百分点。这样计算出的压实度也相差约2个百分点,强度结果也不能代表二灰土的真实强度。因此,必须通过试验找出这两者的关系,使二灰土在配合比试验和现场测试时的含水量相统一。
6.2 灰剂量
石灰是二灰土强度的重要保证,实际施工过程中必须严格控制灰剂量。
6.2.1标准曲线的建立
结合现场施工情况,一般选用刚满足Ⅲ级灰标准的消石灰;由于粉煤灰和土的EDTA耗量一般在3.0ml以下,而石灰的EDTA耗量均在90ml以上,在配制标准溶液时,采用粉煤灰用量不变,石灰和土的比例变化来建立灰剂量标准曲线。
6.2.2灰剂量的检测
在施工现场取已拌和好的二灰土,不过筛直接检测;灰剂量稍低,根据各种灰剂量的配合比结果,只要能保证二灰土的强度,可以不二次加灰;若灰剂量过低,则必须重新加灰拌和;各点灰剂量的偏差也能反映出掺灰的均匀情况。
6.3压实度、强度
压实度和强度是一对统一的指标,7d无侧限抗压强度0.6MPa是指在95%的压实度标准下的结果。
用灌砂法检测全层厚的压实度,按规范要求的频率进行检测,对短施工段落进行评定,最少不能少于6个点。压实度不合格的主要原因有:①施工配合比不准确。这主要和粉煤灰的用量有关,粉煤灰的用量多则二灰土的最大干密度偏小,粉煤灰的用量少则二灰土的最大干密度偏大。②含水量不均匀。二灰土的表面含水量偏小,造成二灰土表面松散。③二灰土的厚度太大,二灰土的下部碾压不密实。
在二灰土碾压前多点取样,在室内混合后测含水量,立即成型强度试件,养生7d进行强度试验。在强度试验过程中要注意以下问题:①称取二灰土试样的质量和成型试件的高度。试件的高度和二灰土的质量影响其压实度,1mm的高差能使试件压实度增减约2个百分点,从而造成强度值的误差较大,试件高度应控制在5.00mm±0.05mm;称取二灰土试样的质量时,要精确至0.1g。②选用合适量程的量力环。量力环的量程一般不宜大于5kN,量程过大压力读数不准确,计算时造成离散系数偏大,代表值偏小,如量力环测出的压力为0.1KN,计算出的强度为0.051MPa。
7、小结
本文只是针对一种土质做二灰土的施工情况的介绍,各地区的材料差别较大,只用一种方法的试验段不具有广泛的代表性,成功的施工方法也不止这一种,这需要通过大量的室内试验和试验段来验证。经多次检测,要求20cm厚的二灰土的压实度达到95%非常困难;经对厚为20cm、已达到95%压实度二灰土的检测发现,上面的10cm压实度一般达到98%~100%,而下面的10cm压实度一般仅为88%~92%.所以,将二灰土设计成15cm厚较为合理,这样才能保证二灰土的全层都达到的95%压实度。二灰土底基层厚度设计过厚,施工时必须加大碾压功率,过度碾压使得压路机的剪切力超过二灰土的抗剪强度,使二灰土的上部开裂,这反而影响二灰土的使用性能。
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